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1 異常噪聲故障是指柴油機正常運行過程中因運動部件異常 ( 諸如 部件損壞 、間隙過大 ) ,狀態(tài) 異常等原因而發(fā)出異常噪聲 ( 異常敲擊聲、嘶叫 聲等雜音 ) 。包括柴油機 敲缸 、拉缸 、增壓器喘 振、氣 門機、構(gòu)敲擊 、柴油機附屬機械故障發(fā)出的異常聲響。異常噪聲的出現(xiàn)說明柴油機有潛在故障 ,且故障正在惡化 。船舶輪機管理人員在船舶輪機日常運行管理中,必須做到勤看、勤聽、勤 聞、勤摸。而其中勤聽是比較實用和有效的手段 之一。
因為任何機械在工作過程中,都會發(fā)出固有的聲音和頻率 ,而當(dāng)聲響部位 、音質(zhì) 、強度 、延續(xù)時間長短等發(fā)生變化時,其聲音或頻率會出現(xiàn)變化 ,即異常噪聲出現(xiàn) 。
2 故障實例
故障一:某拖輪主機在正車運行時,當(dāng)轉(zhuǎn)速 達(dá)到 3 0 0 r/min以上,運行一定時間后,機油溫度 超過 3 5 ℃A,整機出現(xiàn)無規(guī)律的、嘈雜的敲擊聲。 同時伴隨著燃燒敲擊聲,轉(zhuǎn)速出現(xiàn) 1 0 r/min左右的 波動,頻率較快;排氣溫度溫差較平時大,但未 超出規(guī)定范圍,增壓器運轉(zhuǎn)有輕微變音。噪聲主 要來自配氣機、構(gòu),頻率因轉(zhuǎn)速高低而變化。冷車 或倒車運行時,一切正常。
故障二:一臺6l 3 5柴 油機在非特定的情況下隨機出現(xiàn)油門齒條高速竄 動,柴油機振動加劇,柴油機運行聲響增、大 ,變 雜,轉(zhuǎn)速出現(xiàn) l 0 ~2 0 r / mi n的波動。
3 故障一的原因分析和排除
故障一中異常噪聲發(fā)自氣門機、構(gòu),其主要原因 有:
a .氣 門間隙不當(dāng);
b .氣 門彈簧折斷,氣門挺 桿彎曲、推桿套筒磨損;
C .凸輪松動或異常磨損。著重對氣門機、構(gòu)進行 了仔細(xì)地檢查。首先檢查凸輪軸 ,軸承 間隙是否超 差 、偏 磨,進 、排氣凸輪,供油凸輪是否異常磨損,除個別缸機油管有堵塞以外 ,未發(fā)現(xiàn)任何異常。對其進行拆檢疏通 ,保證正常潤 滑 。氣門的配氣定時 ,各缸的進、排氣門啟閉時間都在規(guī)定的允許誤差范圍內(nèi)。粗略撬動傳動齒輪未發(fā)現(xiàn)齒圈與齒彀的配合松動, 或者齒輪與軸之間的配合松動。 隨后檢查配氣系統(tǒng)的外部構(gòu)件,挺桿與導(dǎo)程筒 之間的間隙未見異常;氣門與氣 門導(dǎo)桿的間隙在范 圍內(nèi),積炭也不多,氣門頂升機、構(gòu)未見異常。各部件裝復(fù)后,進行試車,雖然敲擊噪聲有所減 弱,但是故障依然存在。
繼而檢查燃油系統(tǒng),故障可能的原因是 :
a .噴油定時不準(zhǔn),發(fā)火次序存在差異;
b.高壓油泵 柱塞偶件間隙過大,導(dǎo)致各缸供油不均勻 ;
C .噴 油器工作狀況不 良,導(dǎo)致各缸間燃燒狀況差異。 上述部件并未出現(xiàn)明顯缺陷。燃油系統(tǒng)引起柴油機 異常噪聲故障主要表現(xiàn)為敲缸。但故障現(xiàn)象,顯 然不屬于敲缸,而燃燒敲缸跡象也是由于其他原因 引起的附屬故障現(xiàn)象。 接著檢查柴油機調(diào)速器,調(diào)速器工作異常主要 表現(xiàn)為引起柴油機供油量的變化,導(dǎo)致各缸燃燒差 異以及柴油機產(chǎn)生異常噪聲。拆檢測量調(diào)速器各部件,調(diào)校精度、靈敏度,仍未發(fā)現(xiàn)故障的主要原 因 。
經(jīng)過上述拆檢,都未能找出故障根、源,檢點前面的工作有什么疏漏、偏失之處。經(jīng)過反、復(fù)的實船 測聽,分析出以下幾點:
a .噪聲發(fā)自配氣機、構(gòu);
b .噪聲為不規(guī)則聲,雜亂無章,氣門的敲擊失去了規(guī) 律性;
c.只有機油溫度上升后,轉(zhuǎn)速超過了規(guī) 3 0 0 r / r ai n才出現(xiàn)故障;
d . 倒車時柴油機運行正常,正車時 出現(xiàn)故障,且隨著轉(zhuǎn)速升高而加劇。
由此可以得出以下結(jié)論:
a . 故障必然是由配氣機、構(gòu)引起的;
b . 配氣機、構(gòu)的運動在一定的條件下失去了規(guī)律性。
分析認(rèn)為只有傳動機、構(gòu)可以使六個缸都失去規(guī)律性。徹底拆檢凸輪軸傳動機、構(gòu),當(dāng)拆去倒順車裝置后,故障源暴露出來了:凸輪軸傳動齒輪與軸的過盈配合有輕微松動。拆檢發(fā)現(xiàn)凸輪軸與傳動齒輪間過盈配合正車位 置輕微松動,平鍵側(cè)面磨損,倒車位置軸與傳動 齒輪鍵配合尚未失效。正車時,在冷態(tài)條件下, 轉(zhuǎn)速在3 0 0 r / mi n以下傳動齒輪與凸輪軸間的配合尚 能滿足要求,而當(dāng)熱態(tài),轉(zhuǎn)速超過 3 0 0 r / mi n,由 于配合間隙熱脹冷縮的關(guān)系,以及傳動扭矩的增 加,使配合失效,導(dǎo)致 了氣門間隙變化,噴油定 時改變,失去了規(guī)律,使得柴油機運行失常,產(chǎn) 生異常噪聲故障。由于航行中,柴油機負(fù)荷變 化,工況變化,故障的表現(xiàn)也有差異。最后根據(jù) 現(xiàn)場實際條件,平鍵新配,軸與傳動齒輪配合面 進行清理 ,采用環(huán)氧樹脂粘結(jié)固化。修理后裝復(fù) 試 車 ,一切正 常 。
4 故障二的原因分析 這臺柴油機串接著一臺發(fā)電機與一臺供水泵。
故障是在更換高壓油泵底座后過了一段時間發(fā)生 的。主要原因是底座更換后固定螺栓與油泵座盤孔 小了2 mm,在很長一段時間里,作為發(fā)電機原動 機,沒有出現(xiàn)故障,而當(dāng)用作供水泵原動機時, 由于負(fù)荷增、大,負(fù)荷波動很大,導(dǎo)致高壓油泵凸 輪軸與傳動軸不同心,使得柴油機轉(zhuǎn)速高低不定, 調(diào)速器作用越強,轉(zhuǎn)速波動幅度變小,而油門齒 條就來 回高速串動,產(chǎn)生異常噪聲。
5 其他異常噪聲故障的原因和排除方法
在此簡述其他異常噪聲的故障分析及排除方法:
5 .1 活塞碰撞氣門 其原因有:
a .氣門間隙不正確,如檢修時把 凸輪軸傳動裝置裝錯;
b .氣門間隙過??;
C .氣門 沖頭松動 ,使沖頭 自動 向旋進方向轉(zhuǎn)動 ;閥桿彎 曲變形、閥桿導(dǎo)程孔太臟,使閥運動受阻;
d .氣門彈簧折斷,使氣門不能及時落座。
5 .2 齒輪箱異常噪聲故障
其原因是齒輪磨損過多,齒輪間隙過大,在 突然降低轉(zhuǎn)速時有敲擊聲。排除方法是修正齒輪間隙,磨損嚴(yán)重 時應(yīng)換 新齒輪 。
5 .3 氣缸拉缸聲在拉缸早期,會出現(xiàn)活塞過熱,可以聽到活塞 與缸壁的干摩擦異常聲音;當(dāng)拉缸發(fā)生時,該缸曲 柄越過止點位置時都將發(fā)生敲擊聲,此時柴油機的轉(zhuǎn) 速會迅速下降或自行停車。拉缸的應(yīng)急處理方法是先 加大氣缸機油的注油量,如過熱現(xiàn)象沒有改變,可采用單缸停油,降低轉(zhuǎn)速,加強活塞冷卻等措施, 直到過熱消除為止 。發(fā)現(xiàn)拉缸時,必須迅速慢車, 然后停車,繼續(xù)增加活塞冷卻液,在加強活塞冷卻的同時進行盤車。此時切忌加強氣缸冷卻,否則會 使拉缸加劇,使事故更加惡化。如因活塞咬死,車盤不動時可待活塞冷卻一段時間后 ,再盤車使之活 動 ?;钊啦荒鼙P車時,可向氣缸內(nèi)注入煤油, 待活塞冷下后撬動飛輪或盤車。如活塞仍不動,可拆下曲柄銷軸承蓋,將活塞吊出來,邊吊邊敲擊活塞頂,邊注煤油,切忌死拉硬吊。吊缸檢杏時,將 活塞和氣缸套上的拉缸痕跡用油石仔細(xì)磨平,損壞的 活塞環(huán)必須換新。若活塞和氣缸套損壞情況嚴(yán)重,最 好加以換新。吊缸裝復(fù)時,必須仔細(xì)檢查氣缸套上 注油孔供油是否正常。若更換新的活塞和氣缸套則需 要有一段時間磨合,負(fù)荷必須逐漸增加,否則會對 新?lián)Q部件造成損壞。如拉缸事故不能修、復(fù)或不容許修 復(fù)時可采用封缸辦法繼續(xù)航行。
5.4 飛輪及聯(lián)軸節(jié)螺釘松動 會在起動和停車時產(chǎn)生異常噪聲,停車收緊松動螺釘即可 。
5.5 增壓器異常噪聲
故障之一是增壓器振動過大。必須停車檢查, 看葉片是否折斷,軸承是否損壞,或軸承減震片裝配是否正確,氣封片有否摩擦 ,增壓器葉輪與固定 件有否摩擦。根據(jù)實際拆檢情況分別進行處理。故有一輛依維柯 4 0 T1 0客車,柴油發(fā)動機的怠速不穩(wěn)定 ,排 氣管有 “突突 ”響聲 ,汽車行駛 無力 。該車的噴油泵經(jīng)過專門維修站調(diào)校后不久應(yīng)該沒有問題。檢查噴油壓力,亦正常;檢查各缸氣缸壓力也正常,但是在對第 4缸做斷油檢查時,柴油機 的轉(zhuǎn)速沒有 明顯變化 ,說明這個缸不工作。同時還有一個特殊 的現(xiàn)象 ,在旋松噴油器回油管接頭的一剎那,柴油機運轉(zhuǎn)變得平衡。但是擰緊回油管接頭大約 l O s后柴油機運轉(zhuǎn)又不平衡。最后終于查明是回油管堵塞了?;赜凸芏氯?,未能及時排 出的回油便滯 留在針閥的背后當(dāng)積存到一定程度 ,針閥的背壓增、大 ,最終使噴油器無法工作 ,造成上述現(xiàn)象 。